導(dǎo)讀
連桿與活塞、曲軸一起將活塞的往復(fù)運(yùn)動轉(zhuǎn)換為曲軸的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動[1]。
柴油機(jī)運(yùn)行過程中,連桿承載情況復(fù)雜,不僅承受由壓縮、拉伸、彎曲、沖擊組成的拉壓疲勞負(fù)荷,還承受彎曲負(fù)荷和其他附加負(fù)荷,因此連桿不僅應(yīng)具有足夠的強(qiáng)度和剛度,同時還應(yīng)具備較好的抗疲勞能力和抗沖擊韌性[2]。
柴油機(jī)連桿斷裂時有發(fā)生,連桿工作的可靠性是發(fā)動機(jī)研發(fā)過程中的重點(diǎn)之一。
連桿的可靠性和壽命直接影響柴油機(jī)的可靠性和壽命,船用柴油機(jī)連桿斷裂嚴(yán)重時可能導(dǎo)致柴油機(jī)報(bào)廢、船體開艙[3]。
眾多學(xué)者通過仿真、金相分析、掃描電鏡分析等方法對連桿斷裂嚴(yán)重問題進(jìn)行研究:
賈德文等[4] 運(yùn)用多體動力學(xué)對連桿疲勞壽命進(jìn)行分析,確定連桿疲勞壽命危險區(qū)域,并進(jìn)行斷裂疲勞壽命預(yù)測分析;
范明君等[5] 采用斷口分析、材質(zhì)復(fù)驗(yàn)等方法對某柴油機(jī)斷裂連桿進(jìn)行分析,結(jié)果表明連桿為疲勞斷裂, 且斷裂裂紋起始于連接螺紋孔底部微小加工缺陷;
王延君等[6]對某柴油機(jī)斷裂進(jìn)行斷口分析、應(yīng)力測試及疲勞強(qiáng)度評估分析,結(jié)果表明該連桿螺栓孔螺紋加工質(zhì)量差,造成局部殘余應(yīng)力和形狀應(yīng)力集中,致使連桿在該部位斷裂失效。
本文中針對某船柴油機(jī)連桿斷裂導(dǎo)致柴油機(jī)缸套、機(jī)體損壞故障進(jìn)行分析,確定連桿斷裂原因,并從設(shè)計(jì)、加工等角度提出改進(jìn)措施。
一、故障現(xiàn)象
某船用柴油機(jī)在運(yùn)行過程中發(fā)生連桿大端斷裂故障,并由此造成第6缸缸套下部、活塞和連桿螺栓斷裂,機(jī)體受損出現(xiàn)裂紋。
經(jīng)確認(rèn),該柴油機(jī)已運(yùn)行約6680h,在約6200h時進(jìn)行中修。
中修時發(fā)現(xiàn)第6缸連桿螺栓六角頭部磨損,無法安裝,因此更換螺栓。
中修結(jié)束后,主機(jī)累計(jì)運(yùn)行約480h時發(fā)生連桿斷裂故障。
連桿、活塞開裂情況如圖1所示。
▲圖1 連桿、活塞開裂情況
由圖1可知:
連桿桿身存在明顯的彎曲變形,連桿大端斷裂,斷裂位置位于連桿大端短臂側(cè)連桿螺栓孔螺紋根部位置。
根據(jù)螺栓安裝位置對該連桿上的螺栓進(jìn)行編號,如圖2所示,連桿斷裂位置位于1#、2#螺栓側(cè)。
▲圖2 連桿螺栓位置圖
二、失效原因分析
1、化學(xué)成分分析
連桿材料為2006 34CrMoS4。
依據(jù)文獻(xiàn)[7]對連桿斷口兩側(cè)的基體進(jìn)行微量化學(xué)成分分析,結(jié)果如表1所示。
由表1可知,斷口兩側(cè)的連桿材質(zhì)均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、力學(xué)性能試驗(yàn)
在連桿桿身長臂側(cè)(螺栓未斷裂處)、大端蓋及桿身處分別取拉伸、沖擊及硬度試樣,進(jìn)行力學(xué)性能分析,結(jié)果如表2所示。
由表2可知:
連桿的力學(xué)性能指標(biāo)均滿足要求;
斷面收縮率及沖擊功測試結(jié)果表明,在強(qiáng)度滿足要求的條件下,連桿具有較好的塑性和韌性。
3、宏觀斷口分析
對連桿斷口進(jìn)行宏觀分析,斷口宏觀形貌如圖3所示。
由圖3可知:
斷口端面未見明顯的塑性變形,且兩側(cè)斷口均可見明顯貝殼紋[8],連桿斷裂為疲勞斷裂,結(jié)合貝紋線及斷口形貌可知裂紋始于1#螺栓孔的第3個螺紋的根部;
斷口光滑、致密,瞬斷區(qū)面積小,說明連桿運(yùn)行時所受應(yīng)力小,初步判定連桿斷裂為長期低應(yīng)力作用下的彎曲疲勞斷裂[9]。
4、微觀斷口分析
(1)連桿斷口分析
清洗連桿斷口,利用場發(fā)射掃描電鏡,按照文獻(xiàn)[10]規(guī)定的方法觀察1#、2#螺栓孔斷面形貌,結(jié)果如圖4所示。
▲圖4 1#、2#螺栓孔斷面形貌
由圖4可知:
1#螺栓孔處斷口裂紋源區(qū)存在明顯擠壓損傷,螺栓孔 1#、2#端面裂紋擴(kuò)展區(qū)均呈現(xiàn)疲勞輝紋特征[11]。
(2)連桿螺栓孔螺紋形貌分析
因?yàn)檫B桿在 1#、2#螺栓孔處斷裂,且斷裂處螺紋存在擠壓損傷情況,為分析連桿螺栓孔的加工情況,對3#螺栓孔處未與3#螺栓螺牙配合的螺紋A~F進(jìn)行切割取樣,3#螺栓取樣位置如圖5所示。
▲圖5 3#螺栓取樣
對螺紋A~F根部進(jìn)行0518掃描電鏡分析,發(fā)現(xiàn)螺紋A~F根部加工均較為粗糙,其中螺紋C根部存在微裂紋[12]。
螺紋 B、C 根部的掃描電鏡圖像如圖6所示。
▲圖6 螺紋 B、C 根部的掃描電鏡圖像
5、金相分析
分別截取連桿斷口 1#螺紋孔的第3個螺紋(裂紋源處)及斷裂位置附近基體、3#螺栓的剖面試樣,記為試樣Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,取樣位置如圖7所示。
對試樣進(jìn)行鑲嵌、磨拋、化學(xué)侵蝕處理后置于顯微鏡下觀察。
▲圖7 金相分析取樣位置示意圖
(1)試樣Ⅰ、Ⅲ金相分析
試樣Ⅰ、Ⅲ的金相分析如圖8所示。
▲圖8 試樣Ⅰ、Ⅲ的金相組織情況
由圖 8a)可知:
裂紋始于第3個螺紋的根部,螺栓孔底部內(nèi)壁加工較為粗糙,與螺栓第 3 個螺牙配合處存在明顯擠壓變形,連桿基體及螺牙處均存在帶狀偏析(硫化物分布),并與螺紋根部呈一定角度(與螺牙面約成45°)。
由圖 8b)可知:
螺栓孔根部內(nèi)壁加工均較粗糙,且連桿基體及螺牙處均存在帶狀偏析(硫化物分布)并與螺紋根部基本平行。
(2)試樣Ⅱ金相分析
根據(jù)文獻(xiàn)[13]推薦的 A 檢驗(yàn)法評定試樣Ⅱ非金屬夾雜物含量的級別,結(jié)果如表3所示。
由表 3 可知:
試樣Ⅱ各類非金屬夾雜物含量雖均滿足文獻(xiàn)[13]要求,但粗系及細(xì)系硫化物含量均接近限值。
試樣Ⅱ非金屬夾雜情況如圖9所示。
由圖9可知,非金屬夾雜物含量較多且呈帶狀分布。
試樣Ⅱ的金相分析如圖10所示。
由圖10可知:
斷裂位置附近的連桿基體組織為回火索氏體和少量的鐵素體,基體組織明顯存在硫化物的帶狀偏析[14]。
▲圖9 試樣Ⅱ非金屬夾雜物情況
▲圖10 試樣Ⅱ金相組織情況
6、連桿失效原因
綜上所述:
1#螺栓孔的第3個螺紋根部加工粗糙,導(dǎo)致該區(qū)域應(yīng)力集中;連桿中含有較多的非金屬夾雜物,割裂了基體的連續(xù)性[15];
非金屬夾雜物的帶狀偏析流線與螺紋根部成一定角度,非金屬夾雜物在螺紋根部露頭,加劇該區(qū)域應(yīng)力集中情況,在連桿慣性力長期作用下萌生裂紋,以疲勞的方式擴(kuò)展,當(dāng)裂紋擴(kuò)展至剩余截面無法承受工作應(yīng)力后,連桿斷裂。
連桿一側(cè)因疲勞斷裂,在慣性力的作用下,另一側(cè)連桿螺釘彎曲斷裂,連桿大端蓋飛出導(dǎo)致機(jī)體受損,連桿桿身部脫離曲軸曲柄約束,擺動過程中導(dǎo)致缸套、活塞裙受損,并與曲軸連桿頸碰撞,導(dǎo)致連桿桿身彎曲。
三、改進(jìn)措施及驗(yàn)證
1、改進(jìn)措施
針對連桿失效原因,根據(jù)生產(chǎn)工藝實(shí)際,提出以下改進(jìn)措施:
1)控制連桿非金屬夾雜物含量,在連桿技術(shù)要求中在提高對非金屬夾雜物的含量要求,將硫化物粗系等級提高至1.0級別;
2)改進(jìn)連桿鍛造工藝,保證連桿鍛造流線與螺紋孔根部平行;
3)提高連桿螺栓孔加工質(zhì)量,并加強(qiáng)檢驗(yàn),確保螺紋孔表面質(zhì)量滿足技術(shù)要求。
2、改進(jìn)措施驗(yàn)證
根據(jù)改進(jìn)措施對連桿生產(chǎn)過程進(jìn)行控制。
加工連桿時,通過調(diào)整底孔直徑、進(jìn)給轉(zhuǎn)速及控制刀具壽命的方式改善連桿螺栓孔螺紋表面質(zhì)量。
改進(jìn)后的連桿基體金相組織和螺紋根部質(zhì)量情況如圖11所示。
▲圖11 改進(jìn)后的連桿基體金相組織和螺紋根部質(zhì)量情況
對比圖 6、9、11 可知:
改進(jìn)后連桿中非金屬夾雜物明顯減少,螺紋加工紋路得到改善,螺紋表面質(zhì)量明顯提高。
改進(jìn)后連桿非金屬夾雜物評級情況如表4所示。
由表4可知,改進(jìn)后連桿非金屬夾雜物含量等級符合使用要求。
柴油機(jī)換裝改進(jìn)后連桿,進(jìn)行約4000h實(shí)機(jī)運(yùn)行驗(yàn)證,未出現(xiàn)連桿斷裂故障,改進(jìn)方案有效,后續(xù)繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證情況。
四、結(jié) 語
通過宏觀及微觀斷口分析、金相組織及非金屬夾雜物分析、化學(xué)成分及力學(xué)性能分析確定船舶發(fā)動機(jī)連桿斷裂的原因,提出改進(jìn)措施并進(jìn)行驗(yàn)證。
1)造成連桿斷裂失效的主要原因?yàn)榈?個螺紋根部加工粗糙造成應(yīng)力集中、連桿中非金屬夾雜物較多,且存在與螺紋根部呈一定角度的帶狀偏析。
2)采取降低連桿非金屬夾雜物含量,改進(jìn)連桿鍛造工藝,提高連桿螺栓孔加工質(zhì)量等改進(jìn)措施后,進(jìn)行約4000h實(shí)機(jī)運(yùn)行驗(yàn)證,未再發(fā)生連桿斷裂故障。
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原創(chuàng)作者系:
中國船舶集團(tuán)有限公司第七一一研究所
劉凱,仇立兵,朱奎,王樹綱